Home Ресурсы Пример из практики: Герметичность всех МКП
Пример из практики
Описываемая диагностика позволяет обнаружить негерметичности колонны, и помогает недропользователю избежать дорогостоящих ремонтных работ в скважине
Номер документа: CS027

Задача

Для повышения производительности эксплуатационная колонна газодобывающей скважины была заменена на трубу большего диаметра (с размера 3 1⁄2’ x 4 1⁄2’ на 4 1⁄2 "x 5 1⁄2") из стали с содержанием хрома 13% . Перед началом капитального ремонта была проведена успешная опрессовка затрубного пространства под давлением до 1500 фунт/кв. дюйм. Старую эксплуатационную колонну отрезали выше AHC пакера, извлекли и заменили новой трубой '13CR95', произвели установку нового пакера, после чего наблюдалась утечка в затрубном пространстве, но без сообщения НКТ - э/к.

 

Прежде чем продолжить, недропользователю нужно было понять целостность конструкции в работе и убедиться в герметичности нового пакера. Проведение традиционной диагностики могло привести к крайне нежелательным последствиям: еще одному дорогостоящему капитальному ремонту, потерям в добыче и риску повреждения дорогостоящих соединительных муфт для НКТ 13CR95.

CS027 Diagnostics locate casing leak_well sketch_Ru
Данная схема показывает типовые нарушения герметичности колонн и нежелательные потоки флюида, которые может диагностировать сервис «Герметичность всех МКП».

Решение

Для выявления нарушения целостности TGT разработала диагностическую программу с использованием сервиса «Истинное техсостояние», акустической платформы Chorus и платформы Indigo. В данном сервисе доставка аппаратуры осуществлялась на каротажной проволоке для повышения эффективности и снижения стоимости и продолжительности подземных работ.

 

Диагностика проводилась на двух режимах: в статистическом и при постоянной закачке жидкости в затрубное пространство. В статических условиях исходная температура и акустические характеристики подтвердили отсутствие перетока или латерального потока в скважинной системе.

 

Акустические и температурные исследования были проведены повторно после начала закачки жидкости в затрубное пространство. На этот раз температурный профиль показывал на охлаждение, вызванное закачкой воды в затрубное пространство, но перепад температур по верхнему пакеру отсутствовал.

 

Примечательно, что при нагнетании жидкости наблюдались четкие акустические сигналы в двух интервалах. На глубине X175 футов наблюдалась высокоамплитудная широкополосная акустическая сигнатура, характерная для "утечки". Кроме того, на глубине X650 футов наблюдался низкоамплитудный и низкочастотный сигнал. Акустический сигнал возле верхнего пакера отсутствовал, что подтверждает его герметичность.

Сервис «Герметичность всех МКП» предоставляет сравнение между измерениями, полученными в статических условиях и условиях закачки. Основной интервал нарушения герметичности четко различим на глубине X175 футов, а также наблюдается незначительный интервал нарушения герметичности на глубине X650 футов.

Результат

Проведенный анализ подтвердил наличие интервала негерметичности в 9-5 / 8” колонне на глубине X175 футов. Недропользователь получил оценку целостности скважины и решил не устранять утечку колонны. Вместо этого был разработан и внедрен план мониторинга и снижения рисков при эксплуатации скважины.