Для повышения производительности эксплуатационная колонна газодобывающей скважины была заменена на трубу большего диаметра (с размера 3 1⁄2’ x 4 1⁄2’ на 4 1⁄2 "x 5 1⁄2") из стали с содержанием хрома 13% . Перед началом капитального ремонта была проведена успешная опрессовка затрубного пространства под давлением до 1500 фунт/кв. дюйм. Старую эксплуатационную колонну отрезали выше AHC пакера, извлекли и заменили новой трубой '13CR95', произвели установку нового пакера, после чего наблюдалась утечка в затрубном пространстве, но без сообщения НКТ - э/к.
Прежде чем продолжить, недропользователю нужно было понять целостность конструкции в работе и убедиться в герметичности нового пакера. Проведение традиционной диагностики могло привести к крайне нежелательным последствиям: еще одному дорогостоящему капитальному ремонту, потерям в добыче и риску повреждения дорогостоящих соединительных муфт для НКТ 13CR95.