Home Ресурсы Пример из практики: Герметичность всех МКП
Пример из практики
Выявление источника избыточного давления в межколонном пространстве позволило недропользователю разработать корректирующие действия для восстановления добычи

Номер документа: CS025

Задача

В Индии из-за проблем, связанных с целостностью скважин, ежедневно теряется около 1,2 миллиарда долларов.

Крупный недропользователь провел операции по компрессованию на недавно пробуренной скважине для запуска добычи.

Однако, когда в соседних скважинных системах избыточное давление в межколонном пространстве (SAP) поднялось до критического уровня, все скважины пришлось остановить, что привело к потере добычи из нескольких скважин. Задача состояла в том, чтобы определить путь сообщения между внутренним и средним МКП скважины.

Данная схема показывает типовые нарушения герметичности колонн и нежелательные потоки флюида, которые может диагностировать сервис «Герметичность всех МКП».

Решение

Заказчик воспользовался нашим сервисом «Герметичность всех МКП», который позволяет точно определить местонахождение нарушений герметичности и потоков флюида по всей скважинной системе. Основанный на системе «Истинное техсостояние» с использованием акустической платформы Chorus и термогидродинамической платформы Indigo сервис «Герметичность всех МКП» позволяет определить поток в многоколонной скважинной конструкции даже при минимальной скорости утечки через нарушения.

 

Была разработана диагностическая программа для определения базовых характеристик в статическом режиме скважины. После проведения диагностики во внутреннее МКП была закачена жидкость в условиях постоянного дренажа среднего МКП. Этот подход предполагает непрерывную циркуляцию жидкости для выявления интервалов негерметичности в скважинной системе.

Во время закачки жидкости во внутреннее МКП в условиях постоянного дренажа среднего МКП на линии А наблюдается сильный акустический сигнал, который может быть вызван нарушением герметичности колонны. Частота этого сигнала указывает на движение жидкости к поверхности через канал в цементе.

Результат

Результаты диагностики показали специфические акустические сигналы при закачке жидкости во внутреннее МКП (см. Рисунок 1). Акустические сигналы могут указывать на интервалы негерметичности в 9 5⁄8” колонне, изображенные линией А.

 

Низкочастотные акустические сигналы с максимальной амплитудой, распространяющиеся от интервалов нарушения герметичности (линия А) до поверхности, указывают на движение жидкости через цементный канал за 9 5⁄8” колонной. Результаты проведенной диагностики позволили недропользователю разработать оптимальный план капитального ремонта для восстановления эффективной работы скважины.

 

После успешного капитального ремонта скважина была передана в эксплуатацию в исправном техническом состоянии. Скважина была запущена в эксплуатацию в режиме компрессирования, и ее режим был оптимизирован таким образом, чтобы не оказывать воздействия на работу близлежащих скважинных систем.